嘉兴复盛阀芯
换向阀又称克里斯阀,阀门的一种,具有多向可调的通道,可适时改变流体流向。可分为手动换向阀、电磁换向阀、电液换向阀等。
工作时借着阀外的驱动传动机构转动驱动轴,带动摇拐臂,启动阀板,使工作流体时而从左入口通向阀的下部出口,时而从右入口变换通向下部出口,实现了周期变换流向的目的。
这种变换阀在石油、化工生产中有着普遍的应用,在合成氨造气系统中**为常用。此外,换向阀还可作成阀瓣式的结构,多用于较小流量的场合。工作时只需转动手轮通过阀瓣来变换工作流体的流向。六通换向阀主要由阀体、密封组件、凸轮、阀杆、手柄和阀盖等零部件组成(图1)。阀门由手柄驱动,通过手柄带动阀杆与凸轮旋转,凸轮具有定位驱动与锁定密封组件的开启与关闭功能。手柄逆时针旋转,两组密封组件分别在凸轮的作用下关闭下端的两个通道,上端的两个通道分别与管道装置的进口相通。反之,上端的两个通道关闭,下端两个通道与管道装置的进口相通,实现了不停车换向。 英格索兰 Ingersoll Rand 阀芯 3363A140D。嘉兴复盛阀芯
热流出口的高温气流直接作用在阀芯上,阀芯在约1400℃高温、酸性介质腐蚀及高温气流冲刷的共同作用下,很快就被烧损甚至熔毁报废,致使高温掺合阀无法正常使用,这也成为装置安全长周期运行的一个重大***。2、高温掺合阀阀芯的改进、方案Ⅰ/1Cr25Ni20Si2阀芯表面喷氧化锆在原1Cr25Ni20Si2抛物线型阀芯(见图2)表面喷一层氧化锆。氧化锆是一种很好的高温耐磨陶瓷材料,具有强度高、硬度高和韧性佳,空气中稳定使用**高温度可达1800℃。我们曾在中石化荆门分公司硫磺回收装置上进行试验,在高温掺合阀投用约4个月后出现了氧化锆剥落和阀芯被熔化的现象。通过分析其原因主要是:1Cr25Ni20Si2和氧化锆之间的热膨胀系数不一致,阀芯基体膨胀量大,可引起表面材料开裂,加之阀芯基体和表面材料之间结合不紧密而导致表面氧化锆层剥落,氧化锆层剥落的阀芯直接作用在高温气流之下,**终被熔毁。图21Cr25Ni20Si2抛物线型阀芯、方案Ⅱ/1Cr25Ni20Si2加TA-218阀芯1Cr25Ni20Si2+(TA-218)阀芯目前使用**为***,阀芯基体采用1Cr25Ni20Si2材质,阀芯表面衬有20mm厚TA-218耐磨衬里,该衬里和阀芯之间用挂片连接与固定。挂片为半圆环型或抛物线型,冲有舌形孔,数量为6~8件。Wartsilar瓦锡兰柴油机阀芯空压机配件英格索兰Ingersoll Rand阀芯22125249。
目前,液压系统中普遍使用的各种液压换向阀中,均存在着阀芯卡紧现象。其中有液压卡紧,也有机械卡紧。为解决液压卡紧,国内外都在设计中采用阀芯外工作表面加工若干个平衡槽的办法,其效果很好。对于机械卡紧也都制定了一些相应的技术规范来限制其配合间隙和偏心量等主要影响因素。但尽管这样,卡紧现象仍时有发生,下面就卡紧产生的原因和解决办法作详细讨论。1、产生卡紧的原因,即液体在高压下通过偏心环状锥形间隙,并且沿液体流动方向缝隙是逐渐扩大的,这时就会产生通常所说的液压卡紧现象。1)阀芯因加工误差而带有倒锥(锥体大端朝向高压腔),在阀芯与阀孔中心线平行且不重合时,阀芯受到径向不平衡力的作用。使阀芯和阀孔的偏心矩越来越大,直到两者表面接触而发生卡紧现象。此时,径向不平衡力达到比较大值。2)阀芯无几何形状误差,但是由于装配误差使阀芯在阀孔中歪斜放置,或者颗粒状污染物凝聚楔入阀孔与阀芯的间隙,使阀芯在孔中偏斜放置,产生很大的径向不平衡力及转矩。3)在加工或工序间转移过程中,将阀芯碰伤,有局部凸起及残留毛刺。这时凸起部分背后的液压流将造成较大的压降,产生一个使凸起部分压向阀孔的力矩。这也是液压卡紧的一种成因。
1.阀前控制原理自力式阀前压力控制(K),其初始阀芯的位置在关闭状态。当阀前压力P1通过阀芯、阀座的节流后变为阀后压力P2,同时P1通过管线输入上膜室作用在膜片上,其作用力与弹簧的反作用力相平衡时阀芯位置决定了阀的开度,从而控制阀前压力。当阀前压力P1增加时,P1作用在膜片上的作用力也随之增加。此时,膜片上的作用力大于设定弹簧的反作用力,使阀芯向离开阀座方向移动,导致阀的开度变大,流阻变小,P1向阀后泄压,直到膜片上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止,从而使P1降为设定值。同时,当阀前压力P1降低时动作方向与上述相反。这就是阀前压力调节的工作原理。2.阀前控制原理自力式阀前压力控制(B),其初始阀芯的位置在开启状态。当阀前压力P1通过阀芯、阀座的节流后变为阀后压力P2,同时P2通过管线输入上膜室作用在膜片上,其作用力与弹簧的反作用力相平衡时阀芯位置决定了阀的开度,从而控制阀前压力。当阀前压力P2增加时,P2作用在膜片上的作用力也随之增加。此时,膜片上的作用力大于设定弹簧的反作用力,使阀芯向关向阀座的位置,导致阀的开度减小,流阻变大,P2降低,直到膜片上的作用力与弹簧反作用力相平衡为止。 英格索兰 Ingersoll Rand 阀芯 39441944。
YG8硬质合金碳化钨含量92%,钴作为粘接剂含量为8%,其性能参数见表2。表2YG8性能参数YG8硬质合金阀芯以碳化钨为基,用钴作粘结剂,经压制、烧结而成的,其加工制造工艺:粉末制造→掺胶制粒→模具压制成型→半成品加工→脱胶→烧结成型(1500℃真空烧结)→成品加工。早期试制的碳化钨硬质合金阀芯采用抛物线型结构,这种结构调节性能好,但外形结构较为复杂,制造加工较为困难。由于碳化钨硬质合金加工工艺的局限性,抛物线型碳化钨硬质合金阀芯在制造时废品率较高,废品率超过50%,致使碳化钨硬质合金阀芯的制造成本很高。为了保证阀门使用性能的同时尽可能的降低成本,我们通过深入的分析研究并经过多次试验,**终将高温掺合阀阀芯设计成圆锥型结构(见图4),即阀芯外形为圆锥形,圆锥锥角α为30°~60°,阀芯内部为空心结构,以减轻阀芯重量。圆锥型结构阀芯具有结构简单、体积小、重量轻等优点。圆锥型结构芯外形为圆锥形,结构简单,便于加工制造,加工制造时成品率可控制在95%以上,极大地降低了阀芯的制造成本;与抛物线型结构阀芯相比,圆锥型结构阀芯体积小、重量轻,同一规格阀芯圆锥型结构要比抛物线型结构轻10%~20%。相对于抛物线型阀芯来讲。英格索兰 Ingersoll Rand阀芯22463368配套UP5-7系列机器。辽宁恒温阀芯
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圆锥型阀芯调节性能略差,但完全能满足高温掺合阀生产调节的需要。在设计阀芯时根据高温掺合阀的热流口径及阀门行程来确定阀芯圆锥锥角的大小。热流口径越小,阀芯圆锥锥角越小;阀门行程越大,阀芯圆锥锥角越小。图4碳化钨硬质合金阀芯碳化钨硬质合金阀芯单件制造成本较高,其制造成本约为1Cr25Ni20Si2+(TA-218)阀芯2~,但碳化钨硬质合金阀芯的使用寿命长,是1Cr25Ni20Si2+(TA-218)阀芯的3倍以上。在确保装置安全长周期运行的前提下,碳化钨硬质合金阀的性价比**好。目前,碳化钨硬质合金阀芯已在中石化及地方炼油厂共计十余套装置上投用,投用**长时间已连续运行超过26个月。综上所述,第Ⅲ套方案的调节性能较好,使用寿命长,在生产装置中得以采用。嘉兴复盛阀芯
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